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      循環雙流化床鍋爐在實踐中的應用與完善

      欄目:燃燒與運行 發布時間:2018-08-22

      內容摘要:介紹鍋爐改造的選型、試運行及完善過程,并取得較好的經濟效益。

      關健詞  鍋爐改造 循環雙流化床 完善化

       

      前言

      循環流化床(CFB)鍋爐是上世紀七十年代末發展起來的一種新爐型,具有高效、潔凈、低污染、燃料適應范圍廣等優點[1],是應用較為普通的一種工業中小型鍋爐。由于它具有其他爐型無法代替的優勢,因此備受廣大用戶的歡迎,目前已形成多種流派不同風格的CFB鍋爐。

      但是,由于我國幅員遼闊,煤質特性有較大差異,尤其是福建無煙煤揮發份低、含碳量高、灰熔點低、以及熱穩定較差[2]等特點。因此在實際應用中,出力不足,飛灰含碳量高是較常見的現象。

      福建順昌富寶實業有限公司是國有中型化肥生產企業,隨著企業生產規模的擴大,原有的三臺鍋爐(其中20t/h、10t/h沸騰爐、10t/h鏈條爐)出力不足,熱效率低下,而且三臺爐齡均達15年以上,已不能滿足生產的需要。2001年公司決定對已停用多年的10t/h鏈條爐進行改造。在鍋爐改造選型的問題上首先確定改造后的鍋爐應能滿足以下要求:

      1)因地制宜,充分利用10t/h鏈條爐廠房,原鍋爐基礎基本保持不變,不僅可以縮短建設周期,還可以節約建設資金

      2)滿足公司燃料的特點。公司每年有2.53.0萬噸的造氣爐渣,含碳量約3540%,將此充分利用可以降低生產成本,又能使企業做到廢渣零排放。

      3)鍋爐運行穩定,出力可靠并有較好的負荷調節能力。

      通過對省內、外10多臺鍋爐及四家鍋爐制造企業的考察、分析、比較,決定選用東鍋15t/h循環雙流化床鍋爐。

      筆者在公司長期從事鍋爐運行技術管理,參與了鍋爐選型、建設及運行的全過程,本文就此談談對該爐的一點體會和認識。

      東鍋15t/h循環雙流化床鍋爐的結構特點

      2.1  鍋爐設置兩個爐膛,即主床和副床,其中副床不進煤,燃用來自主床的飛灰,為該爐的二次燃燒系統;

      2.2  主床內不設埋管,其流化速度較高6.3m/s;

      2.3  爐膛燃燒部份為字型結構,煙氣在爐膛內呈“N”字型流動,鍋爐總高度與原鏈條爐相近,但煙氣流程長,保證了飛灰有充分的燃燒時間。

      2.4  外置直流低溫分離器,將飛灰分離,送入副床進行燃燒。

      2.5  工作原理:DG15t/h循環雙流化床鍋爐為三級燃燒方式。煤首先進入主床,進行一次燃燒。在燃燒過程中,細小顆粒的粉煤飛灰在高速煙氣的作用下,通過懸浮段、懸浮室進入副床進行二次燃燒。細灰隨高溫煙氣經過對流段,進入尾部多管分離器進行分離,>0.5毫米的飛灰被分離下來通過返料系統返回副床,進行第三次燃燒。副床的燃燒物質全部來自主床和返料灰。

      2.6  鍋爐熱力參數(見表一)

      表一

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      2.7  主要技術參數

      鍋爐型號:                   DG15-2.45

      額定蒸發量:                 15t/h

      額定工作壓力:               2.45MPa

      蒸汽溫度:                   飽和

      結構型式                     循環雙流化床鍋爐

      給水溫度                     104℃

      排煙溫度                     ≤165℃

      設計燃料                     造氣爐渣+劣質無煙煤

      設計效率                     83.5 (WII)

      保證效率                     ≥80

      運行狀況

      東鍋15t/h循環雙流化床鍋爐,于200112月點火試運行。從項目的立項、鍋爐選型、設計到施工結束,全部工作僅用了10個月時間。由于該爐在選型作了大量的準備工作,包括煤種、造氣爐渣搭配比例的定型,為該爐的設計提供可靠的依據。再者司爐工全部是操作鼓泡床沸騰爐,因此,很快便適應該爐的運行。從改造總體情況來看,基本滿足生產用汽的需要,各項技術指標也基本符合設計要求。

      3.1  運行技術參數分析

      3.1.1  鍋爐出力(本文收集數據為2002年全年)平均在13.214t/h。出力方面比設計值略低。

      3.1.2  蒸汽壓力1.95Mpa,因生產工藝要求降壓使用。

      3.1.3  排煙溫度181℃ ,比原設計略高,原因是我公司為了減少阻力、利用舊引風機,取消了原設計的空氣預熱器。

      3.1.4  飛灰固定碳18~25%。該爐配置的多管分離器達不到設計要求,對0.52毫米的飛灰分離效率不高,增加了Q4損失。

      3.2  經濟效益分析

      原來的鏈條鍋爐需燃用北方煙煤,即使是鼓泡床鍋爐,也需燃用中等質量的無煙煤。改造后的鍋爐不僅充分利用了企業積留多年的造氣爐渣,同時摻燒當地劣質煤。其經濟效益和社會效益均十分明顯的,不但一年即收回投資,而且減少了環境污染。

      存在問題

      4.1  主床流化速度偏高,標高+1.4m1.8m處膜式水冷壁磨損嚴重。

      4.2  由于副床不進煤,溫度不易控制,經常發生爆燃現象,造成局部結焦,輕微時影響鍋爐出力,嚴重時需停爐清焦。

      4.3  主床膜式水冷壁受熱面積太大,煙氣冷卻快,不僅影響副床的正常燃燒,同時也影響懸浮段受熱面及后部受熱面的熱交換。

      4.4  多管分離器分離效果達不到設計要求,增加熱損失,也增加除塵設備的負荷。

      完善化工作

      200212月,結合公司年度大修,對該爐存在的問題進行完善和整改。

      5.1  解決膜式水冷壁磨損問題。膜式水冷壁磨損是鍋爐普遍存在的一種現象,解決方法多種多樣,我公司采用抗渦流護瓦總成”[3]技術,該技術的特點是在20G管涂噴耐磨合材料,延長使用壽命,至今該處無明顯磨損。

      5.2  副床爆燃問題。該爐原設計為蒸汽降溫方式,即蒸汽管接入副床風箱,當溫度爆燃時開啟蒸汽進入爐膛底部進冷卻降溫。這種方法雖然效果明顯,但是在開啟閥門前需疏水,速度慢操作不便,同時由于經常使用造成布風板急劇冷卻變形。根據燃燒機理,我公司采用尾部煙氣降溫的方式。由于煙氣中主要成份CO2,氧含量很低,為惰性氣體。方法是將引風機出口煙氣接入副床風機,由電動閥門控制,當需降溫時,開啟電動閥,同時關閉通風閥,這是送入副床的是煙氣,由于爐膛缺氧,燃燒中止,爐溫迅速下降,這樣,副床既能保持流化狀態,又能達降溫的目的,實踐中效果比蒸汽明顯,使用方便。

      5.3  關于鍋爐出力不足問題,原因是多方面的。但問題的主要原因經分析是該爐懸浮段溫度偏低。原設計該處為950℃ ,實際運行900℃左右。為此,經與設計制造廠家磋商,在主床上部膜式水冷壁澆注部分衛燃帶。事實證明打上衛燃帶后,懸浮段溫度明顯提高,雖然主床受熱面減少,但為副床的穩定運行創造條件,鍋爐出力也很顯著提高,目前該爐出力可達到設計值。

      5.4  在原水膜除塵設備進口增設旋風除塵器,以彌補多管分離器的不足,減輕除塵設備的負荷。

      結束語

      任何一項新技術的產生,總有認識適應的過程,CFB鍋爐也不例外。盡管循環流化床鍋爐具有許多優勢,但若選型不當,就難以發揮它的優勢。因此,筆者認為,在循環流化床鍋爐的選型方面,必須重點考慮燃料的特性,這對今后的穩定運行和經濟燃燒是十分有益的。

      參考文獻:

       1.《鍋爐運行》水利電力出版社

       2.《福建熱能動力》

       3.王來祥《工業鍋爐》

      陳躍 福建順昌富寶實業有限公司

       

      文章作者:陳躍 福建順昌富寶實業有限公司

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