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      循環流化床鍋爐冷渣器冷卻水改造及其經濟性分析

      欄目:鍋爐設計 發布時間:2018-08-22

      前言

      循環流化床鍋爐燃燒技術是近幾十年發展起來的一種高效、低污染,潔凈煤燃燒技術,具有煤種適應性廣、調節范圍大等優點,近幾年來在國內得到大力的發展和推廣使用。隨著循環硫化床鍋爐在國內發電廠的大量使用,特別是近年來循環流化床鍋爐往大容量、高參數方向的飛速發展,一些困擾循環流化床鍋爐長期安全穩定經濟運行的問題也隨之而來,特別是循環流化床鍋爐冷渣器系統的設計和選型上的不足,一些運行的循環流化床鍋爐暴露出極大的安全問題和經濟問題,嚴重影響了循環流化床鍋爐的安全穩定運行和經濟運行。

      設備概況

      福建晉江熱電有限公司建設有兩臺50MW抽凝式發電機組,鍋爐為東方鍋爐(集團)股份有限公司設計生產的單汽包自然循環、高壓循環流化床鍋爐,型號為DG-260-540/9.81-Ⅰ型。鍋爐設計燃燒煤種為福建龍巖的無煙煤,設計低位發熱量為20680KJ/kg,鍋爐采用型布置方式,前墻給煤,配備四臺皮帶給煤機,鍋爐排渣從鍋爐底部排渣管經冷渣器排出,爐底從左到右分別布置有4臺滾筒式冷渣器,正常運行方式為三用一備。冷渣器冷卻水供水系統備有二臺一次循環水泵,一用一備方式運行。鍋爐冷渣器技術參數及工作流程如下:

      鍋爐冷渣器主要技術參數:

          號: HBSL-ⅠV     設備出力:0-8t       水阻:≤0.05Mpa

      出渣溫度:≤100℃         冷卻水量:32t/h

      進水溫度:10-30℃         進水壓力:≤0.8MPa

      出水溫度:70-80℃

      循環水泵額定參數:

          量: 65t                程:17m

      電機功率:5.5kW

      鍋爐冷渣器冷卻水流程:

      除鹽水→膨脹水箱→一次循環水泵→¢73mm管道→4臺冷渣器入口(冷渣器入口管徑¢57mm→4臺冷渣器出口(冷渣器出口管徑¢57mm73mm匯水管道熱交換器膨脹水箱。

      存在的問題及原因分析

      3.1存在的問題

      福建晉江熱電有限公司#1、#2鍋爐分別于20061月和4月投產,至今已運行接近4年時間,由于電廠采購的入爐煤煤質隨著采購市場的變化而變化,造成冷渣器運行工況也時常變化。當燃用低熱值煤炭時,冷渣器運行即暴露出安全運行和經濟運行等問題,歸結如下:

      3.1.1冷渣器冷卻水出水溫度高

      由于煤炭走入買方市場,煤炭質量無法得到保證,入爐煤熱值不斷不降,入爐煤低位發熱量最低到4300大卡,鍋爐在200t/h負荷時,入爐煤量從原30t/h左右最高上升到39t/h左右,四臺冷渣器全部投入運行時,冷渣器冷卻水出水溫度經常在9295℃左右運行,經常出現冷渣器因超溫(≥95℃)而跳閘的事件。

      3.1.2冷渣器耗水量大

      由于冷渣器排渣溫度高,造成冷渣器運行中經常因出渣溫度高而跳閘,為了保證鍋爐順利出渣,在冷渣器排渣溫度高時,打開冷渣器出水排污門,冷卻水部分排地溝運行,通過加大通過冷渣器的冷卻水量,勉強降低冷渣器冷卻水溫度,使冷渣器能維持連續運行。經測算,但每日耗水量卻因為冷渣器冷卻水排地溝而增加耗水300t左右。

      3.1.3冷渣器安全狀況差

      由于冷渣器排渣量大,出水溫度高,冷渣器由于缺水出現超溫內漏現象。20086月,由于超溫保護未正常動作,造成了#1#4冷渣器超溫泄漏。同時,為保證鍋爐正常運行,運行人員經常對鍋爐進行事故放渣,增大了運行人員的勞動強度,同時也增大了因事故放渣引起的燒傷和燙傷事故概率,給安全生產帶來極大的影響。

      3.2原因分析

      3.2.1鍋爐排渣量增大:

      如果以設計的入爐煤發熱量運行,在鍋爐200t負荷時,每小時的入爐煤量只有30t,如煤灰分及灰渣、飛灰總計含量為35%,灰渣比例按46計算,則每小時排渣量約為4.2噸。如果入爐煤熱值下降到4400大卡左右時,鍋爐每小時煤量則上升到38~39噸,每小時排渣量約為5.32噸。如以后鍋爐260t負荷運行時,每小時耗煤約45~50t,每小時產渣6.3~7t,因煤質變化造成鍋爐產渣量變化較大,影響了冷渣器運行。

      3.2.2冷卻水量不足:

      如果冷卻水量能達到冷渣器必需的水量,則冷渣器運行還是可保證正常運行,如以4~5噸水冷卻1噸渣來計算,每小時39噸入爐煤量產渣5.32噸,需耗水21.5~26.6噸,但是由于一次循環水泵供水壓力低(出口壓力0.16Mpa),系統管阻大,冷渣器進出口壓差很小,只有0.05MPa(進口0.06MPa,出水壓力0.01 Mpa),壓差不夠,無法保證足夠的冷卻水量。經測算,此壓差下每小時水量只有10~12噸,遠遠滿足不了冷渣器需要的耗水量,造成冷渣器出水溫度偏高。所以,日常運行時需排地溝運行。

      3.2.3冷卻水管管徑配合不當:

      4臺冷渣器進水管口徑¢57mm來計算,在壓力不高的情況下,為保證水量足夠,則要求主供水管的口徑最小需要¢108mm為宜,我司一次循環水泵出水管口徑只有¢73mm,在一次循環水泵的出口壓力不高,流速不大情況下,冷卻水量不能滿足冷渣器要求。

      改造要點及系統圖

      4.1改造要點

      4.1.1對冷卻水源進行改造

      將冷渣器水源由除鹽水改成凝結水,凝結水從汽機軸封加熱器后引來,經過冷渣器后再回到汽機#3低加出口管。原除鹽水管作為凝結水的備用水源使用,以回收冷渣器熱能。

      4.1.2對冷卻循環水泵運行改造

      拆除原四臺二次循環水泵,在冷渣器出水母管后新增三臺熱水循環泵,將冷渣器后冷卻水升壓后再送回汽機#3低加出口管,升壓水泵揚程選擇33.5米,電機功率15kW,以達到水量充足。

      4.1.3對冷卻水管道運行改造

      將原來的冷渣器前冷卻水母管管更換成¢108mm管徑,以保證管徑與四臺冷渣器冷卻水管管徑進行匹配。將汽機至鍋爐冷渣器冷卻水管管徑定為¢159mm和¢133mm管徑,以保證充足的凝結水量。

      4.1.4熱工控制改造

      冷卻水升壓泵采用變頻調節技術,根據冷渣器出口水溫來控制升壓泵的轉速,保證出水溫度在7075℃,同時還設立電氣事故聯鎖和壓力低聯鎖,保證冷渣器冷卻水正常供水。

      4.2 改造后冷卻水系統圖

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      改造后經濟分析

      5.1熱能回收效益

      根據目前鍋爐蒸發量210t/h時燃料消耗量30t/h,無煙煤的灰份含量為30%,鍋爐排渣占灰渣總量的40%,來計算1臺鍋爐額定工況下小時排渣量:

      30×1000×0.3×0.43600kg/h

      我司目前50MW抽凝汽式汽輪發電機組額定發電量50MW、供汽35t時,汽機進汽量為217t/h,考慮汽水損失率3%后,需鍋爐提供的蒸汽量為217×1.03=223.5t/h。

      此時1臺鍋爐每小時排渣量G

      G3600÷210×223.5=3831kg/h。

      鍋爐小時排渣熱量計算

      計算公式:Q=[Ctz1tz2+251]×G KJ/h

      式中:Q—鍋爐小時排渣熱量KJ/h

             C—渣平均比熱KJ/Kg?℃

             tz1—排渣溫度950℃

             tz2—排渣溫度50℃

             G—鍋爐小時排渣量kg/h,按3831kg/h

      按《小型熱電站實用設計手冊》P478頁要求,

      查得: C[0.170.06×10-3tz1-tz2]×4.1868KJ/Kg?℃

             C[0.17+0.06×10-3(950-50)]×4.1868

             C0.224×4.1868=0.9378KJ/Kg?℃.

      鍋爐排渣熱量:

             Q[0.9378950-50+251]×38311095×3831

             Q4194945KJ/h

      鍋爐排渣熱量通過冷渣器回收至主凝結水系統中,減少低加抽汽量,增加做功能力,進而達到節省汽機進汽量目的。

      按冷渣器出水溫度85℃來計算流經冷渣器的凝結水流量,根據武漢汽輪機廠提供的凝汽工況熱力特性計算書來計算經濟效益:

      計算條件:主蒸汽溫度535℃,壓力為8.83Mpa,焓值為3475 KJ/kg,軸加出口水溫43℃,焓值為180KJ/kg,#3低加出水溫度70℃,焓值為293KJ/kg,冷渣器出水溫度85℃,焓值為356KJ/kg,原#3低加設計出水溫度68.1℃,焓值為285.12KJ/kg,六抽抽汽壓力為0.0387Mpa,溫度75.1℃,焓值為2523.6KJ/kg,#2低加設計出水溫度為115.7℃,焓值為484.41KJ/kg,五抽抽汽壓力為0.2206Mpa,溫度146.3℃,焓值為2759.9KJ/kg,凝結水流量為143.4 t/h

      流經冷渣器的凝結水流量為:

      Q4194945÷356180÷100024 t/h

      汽輪機六抽抽汽量減少值為:

      Q=((285.12180×143.4293180×143.424))÷2523.6285.12

       (105.12×143.4(113×119.4)) ÷2238.48

      0.7 t/h

      汽輪機五抽抽汽量減少值為:

                 Q(143.4×(484.41285.12)(143.424)×(484.41-293)24×(484.4356)) ÷2759.9484.41

                  (143.4×199.29119.4×191.4124×128.4) ÷2275.5

                  1.16 t/h

      汽輪機主蒸汽量減少值:

             Q(1.16×(2759.92333)0.7×(2523.62333)) ÷(34752333)

              (495.2133.42) ÷1142

              0.55 t/h

      250MW汽輪發電機組年節省蒸汽量

      Q0.55×2×70007700t/a

      2臺汽輪發電機組年節省蒸汽量折算成年節約標準煤量。

      經計算,鍋爐產噸蒸汽標煤耗量103kg/t汽,計算年節約標準煤量:

      103×7700÷1000793.1t/a。

      按每噸標煤700元,微增功率系數取1.3來計算經濟效益,每年取得的經濟效益為:

             793.1×700×1.372.17萬元/a

      5.2節水效益

      以每日節水300t,年運行小時7000小時,每噸除鹽水2元制備成本來計算每年的節水效益為:

            300÷24×7000×2÷1000017.5萬元/a,

      結論

      福建晉江熱電有限公司鍋爐冷渣器冷卻水改造完成投入運行后,基本上可解決原冷渣器運行中出現的冷卻水出水溫度超溫情況,冷渣器將不再出現因冷卻水超溫引起設備跳閘事件,同時也減少了除鹽水的耗量,節省了除鹽水制備投入,又回收了冷渣器熱能。整個改造工程達到安全和經濟雙豐收的目的。

       

      參考文獻:

       

      [1]       《小型熱電站實用設計手冊》.水利電力出版社,1989.10

       

      文章作者:福建晉江熱電有限公司 福建 晉江 362200廖 偉

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