循環流化床鍋爐燃煤破碎機改造
1 概況
福建晉江熱電有限公司2004年開始建設,2006年投產,使用東方鍋爐廠的DG-260/9.81-1型循環流化床鍋爐,按設計和廠家要求,燃燒用煤選用福建省內無煙煤,低位發熱量4500~5000kcal/kg,含灰量(Aar)不大于30%;煤的入爐顆粒度要求不大于10毫米,50%切割粒徑為1.5毫米。
實踐證明,入爐煤的顆粒度對循環流化床鍋爐的點火啟動、運行控制、燃燒效率、風帽及水冷壁等部件的運行均有很大影響。
燃料粒徑過粗對鍋爐運行的影響:為保證鍋爐的正常流化,需加大一次風量,因加大一次風量后,鍋爐的密相區上移,鍋爐爐內的磨損量增加,風機的電耗增加;鍋爐密相區床溫高,嚴重時鍋爐需降負荷運行;內循環增加且床壓高,改變了渣和飛灰的比例,造成排渣困難甚至堵渣;燃料與氧氣接觸的面積減小,燃燒效率降低,底渣含碳量增加,從而影響鍋爐的經濟性;大粒徑的床料會沉積,使流化惡化,引起鍋爐結焦。循環流化床鍋爐燃煤在煤種發熱量一定的前提下,入爐煤的顆粒度大小直接影響鍋爐流化工況、燃燒工況、耗煤量及排渣。這就要求所選用的煤炭破碎機設備必須能滿足設計顆粒度要求。但是我廠在建廠時選用的HL4PG-1型破碎機破碎性能運行至今一直未能破碎合格的燃煤。
2 存在問題及原因分析
我廠原使用黃龍牌HL4PG-1型破碎機,結構形式為齒輥式的,上下共4個齒輥,單機具有一級和二級破碎,按廠家提供技術的參數,破碎出料顆?!?mm,能力140t/h。但經過三年多的使用,破碎顆粒度均未能達到設計和說明書要求,最大粒徑超30mm,篩板磨損嚴重。影響鍋爐流化燃燒。主要存在如下問題和原因:
2.1此種形式的破碎機運行為相向碾壓,物料為一次性破碎,不能起到折、劈、擠作用,破碎機理結構單一,出料均勻度差。
2.2當破碎機物料硬度大于100Mpa時,保險裝置拉斷,兩齒輥(工作付)分離,出現間隙,這時破碎機照常運行,若運行值班人員未能及時發現,破碎的顆粒度就大大超標。
2.3齒輥工作時由于受到擠壓齒板經常出現局部斷裂,軸向脫出,或且齒板出現斷裂后卡機堵轉,嚴重威脅設備安全運行。
2.4一旦出現有鐵塊誤入破碎機,擠壓兩齒輥,造成兩齒輥轉子彎曲。出現齒輥轉子彎曲后,破碎機的顆粒度間隙就無法調整,在軸向長度上調到間隙兩邊為零時,中間部分仍有較大彎曲間隙,運行破碎機顆粒度無法保證,且運轉起來整機嚴重不平衡,震動大,產生附加離心應力。更換齒板費用高,一次更換要花費8萬元,齒板磨損快,半年需要更換一次。
2.5投產3年來,由于破碎顆粒度一直未能符合循環流化床鍋爐燃燒要求,有時因保險裝置動作,造成顆粒度嚴重超標,至使經常爐前稱重給煤機堵轉、損壞,故障頻頻。
2.6因顆粒度超標,導至鍋爐流化效果不好,爐渣量大,經常冷渣器排渣不及,需要人工輔助放渣;經常因為流化不正常造成鍋爐燃燒局部結焦;耗煤量大,同樣是4700 kcal/kg的煤產220t/h蒸汽,正常只要燒32~33t/h煤量,而因顆粒度嚴重超標需燒34~36t/h煤量。經測定,入爐煤顆粒度大于>10mm以上的占總比例32.65%,超標準1/3。
3 改造方案與實施
2008年初,我公司對破碎系統進行調研改造,最終選取WUCH-120型無堵破碎機取代原齒輥式破碎機,此種形式的環錘破碎機有別于普通形式環錘破碎機,具有如下特點:
3.1除與其他普通破碎機一樣帶有環錘的主轉子外,還裝設有5組計5級篩環,運行中環錘和滾軸篩環與破碎物料產生動摩擦,克服了破碎機堵料、磨損快的缺點。
3.2轉子上套裝的環錘分為齒環和園環,與隔板構成破碎機篩孔,物料在轉子高速旋轉的作用下產生擠壓、剪切、沖擊篩分破碎,從而達到破碎效果。
3.3破碎機齒板前后裝有調節間隙裝置,當主環錘磨損到一定程度,可調整下齒板,消除過大間隙,保證破碎達到顆粒度要求。
3.4環錘和篩環材料使用ZGMn14Cr2材料,耐磨性好。
更新了WUCH-120型無堵破碎機后,為了更有效達到破碎效果,保證破碎均勻度和環保要求,在破碎機入口加強棱形螺旋布料器;在破碎前級皮帶運輸機頭加裝簡易隔篩,發現有大塊矸石,木塊等進行分檢排除;在破碎齒板出口端加裝間隙限位調整耐磨板;在破碎機下皮帶及尾加裝布袋除塵裝置。
2008年12月安裝改造,當月中旬投入運行,經顆粒度篩分試驗,破碎顆粒明顯較齒輥式破碎機好。
破碎顆粒度百分比對比如下表1
4 改造后的良好效果
經改換為無堵環錘破碎機后效果明顯好轉,主要優點如下:
4.1破碎顆粒度明顯改善,改造前≥10mm以上占32.65%,改造后占3.97%+4.33%=8.3%,減少了24.35%,且改造前顆粒最大達50mm,改造后最大顆粒度個別最大不超過20mm,其中主要原因是破碎機前滾筒篩孔目過大或破洞引起。
4.2鍋爐燃燒較改前穩定,排渣流暢,排渣量減少了近1/5。
4.3爐前限量稱重給煤機堵煤故障的情況消失。
4.4,煤耗降低,同樣低位發熱量(以越南煤4700 kcal/kg)、供汽210t/h,只需煤量32~33t/h,比之前煤量34~36t/h,節約了1~2t/h,這樣,單爐每月可節約1噸×24小時×30天=720噸煤/月,節資520元×720噸=37.44萬元/月。
4.5一次風量大幅度縮小10000Nm3/h、兩臺一次風機電流節省4A、兩臺引風機電流節省3A,每天可節約近2510度電量,月可節約7.5萬度電;鍋爐的飛灰含碳量也相應降低了2%,鍋爐效率提高1.5%.。
4.6改造后8個月更換一次環錘,計1.2噸,72片×425元/片=3.06萬元,前齒輥式破碎機更換齒板66片×1200元/片=7.92萬元,更換一次對比節約4.86萬元。且維護更換工作量減少90%,大大減輕勞動強度和時間。
5 待解決的問題:
5.1顆粒度不穩定
更換成無堵環錘破碎機后,雖然顆粒度接近循環流化床燃燒要求,但破碎顆粒度仍很不穩定,部份超標。
5.2滾筒篩孔目過大
破碎機前滾筒篩孔目過大,且運行中經常有破洞,篩選出現部分顆粒度不均且超標,需加強巡檢維護保養。
5.3邊板材質硬度不夠
該型破碎機轉子組件,中的圓形邊板材質硬度不夠,耐磨性差,需更換為更好材料且經熱處理。
5.4布料不均
布料不均,容易造成在轉子軸向長度上環錘磨損量不均。要定期進行布料器前煤流走向限位調整。
文章作者:福建晉江熱電有限公司 晉江 362200 林振球 林順治