淺談小型熱電廠一次風機改造
摘 要:龍安熱電1#及2#鍋爐一次風機流量采用入口風門調節,所配備的電機功率偏大,風機效率低,存在“大馬拉小車”現象。本文結合風機實際運行工況,有針對性地提出風機的葉輪技改方案,已取得了一定節能效果,供今后同類型電廠運行調整參考借鑒。
關鍵詞:一次風機;葉輪切割;節能改造
1 概況
福建省福能龍安熱電有限公司(以下簡稱“公司”)一期工程1×17MW背壓式汽輪發電機組+1×19.1MW新型背壓式汽輪發電機組,同時設有煙氣脫硝系統、除塵系統及脫硫系統。鍋爐為華西鍋爐廠設計的制造的HX150/13.7-Ⅱ1型、高溫超高壓、自然循環、固態排渣、單汽包、無中間再熱循環流化床(CFB)鍋爐。其中#1、2鍋爐配備鞍山華冠風機廠生產的一次風機、二次風機、引風機各一臺;其中引風機和二次風機調節方式采用變頻器調節,一次風機采用入口擋板調節。
公司一期工程是熱電聯產項目,大部分熱用戶是合成革廠家,晝夜熱負荷變化較大,尤其是夜間供熱負荷較低,鍋爐降至60-70%額定負荷運行。#1、2鍋爐自投運以來,存在著風機運行效率偏低,單耗偏大,造成廠用電率偏高的問題。
因此,在保證安全生產的情況下,公司為了降低鍋爐運行廠用電,提高全廠經濟效益,決定對鍋爐一、二次風機等輔機進行改造。鑒于二次風機和引風機已經采用變頻器調節,本次只對一次風機進行改造。
2 一次風機運行狀況
2.1 該公司一次風機為鞍山華冠風機制造有限公司提供的型號為AGX130-1B№20F的離心式風機。
原來設計的一次風機設備技術參數見表1。
表1 一次風機技術參數簡表
2.2 正常運行工況下,白天與晚上熱負荷變化較大,一次風機入口調節門開度變化范圍40~52.4%,當開度達52.4%時鍋爐已達到滿負荷,運行參數詳見表2。
早上7:00-19:00:一次風機入口擋板開度52.4%,一次風量4.77萬Nm3/h、風壓11.8kPa,風機效率36.14%;
夜間19:00-7:00:一次風機入口擋板開度40.2%,一次風量4.14萬Nm3/h、風壓8.94kPa,風機效率23.78%;
2.3 這充分說明實際運行中,一次風管實際總阻力遠遠小于給定的風壓 20080Pa(即給定風壓太大了),由于按 20084Pa 選定的風機所能產生的風壓比實際管網總阻力大的很多,為此只能把調節門開的很?。▽嶋H開度不到一半),鍋爐就能達到滿負荷運行要求,而調節門開度不到一半的嚴重后果是風機運行效率大大的降低,和調節門接近全開時對比,風機效率至少降低 20%以上(由于調節門開度很小,調節門的阻力很大,調節門阻力大約增大 3000Pa 左右,從而為克服此阻力消耗很大一部分電能)。
表2 一次風機運行情況統計表
3.1 方案一:風機葉輪葉片切割改造
把原有風機葉輪葉片分批次割掉 100mm,使原有20F 風機切完后變為18.4F,按照葉輪切割理論,對葉輪進行切割,此方案改造費用約0.5萬,難度較小,施工周期短。
3.2 方案二:葉輪及電機不變,增加一套電磁耦合器或變頻器
一次風機葉輪及電機不變,增加一套永磁調速器或變頻器,一次風機入口風門調節變為變頻調節。
經分析此方案改造費用高、難度大,大約需要費用35萬元;由于邦普等用熱需求大項目的進駐工業園區,供熱負荷有存在大幅增長可能性,公司面臨擴容改造或運行方式調整的不確定性。在此形式下不適宜對一次風機進行調速改造。
3.3 方案對比分析
根據目前實際運行情況和一次風機性能曲線,按照風機葉輪直徑與風壓的二次方成正比,與風量成正比的理論對一次風機進行校核計算:
切割量占比:(2.04-1.84)/2.04=0.098=9.8%,按相似理論進行計算,風機最大葉輪切割量為150mm(理論允許切割量為7%~15%),考慮到一次風機是鍋爐重要輔機,直接影響鍋爐的正常運行,因此,取葉輪切割量為10%,即切割量為100-110 mm。
經計算葉輪切割后最大風量:q’= q* D’/D=7.79*1.84/2.04=6.91萬Nm3/h:
葉輪切割后最大風壓:H’=H*(D’/D)2=20.08*(1.84/2.04)2=16.34kPa
因此,可以確認葉輪切割后可以滿足現有運行的要求,可以達到一定的節能效果,切割后一次風機運行運行曲線如圖1,故選擇方案一。
圖1 一次風機葉輪切割前、后性能曲線
4 方案實施
根據公司現在實際情況和今后發展方面考慮,并通過專業技術人員和風機廠家的多次測算和探討,最后決定采取切割葉輪方案對我廠一次風機進行節能改造,同時在保證安全的情況下,采取分幾次對一次風機葉輪進行切割。
根據公司現在實際情況和今后發展方面考慮,并通過專業技術人員和風機廠家的多次測算和探討,最后決定采取切割葉輪方案對我廠一次風機進行節能改造,同時在保證安全的情況下,采取分幾次對一次風機葉輪進行切割。
在2018年9月25日至9月27 日期間,公司#1爐一次風機首次進行葉輪葉片切除50mm的改造,經過動、靜態平衡試驗后于9月29日正式投入運行。2018年12月6日再次切割55mm。通過技改前后對比,發現:技改前產生噸汽耗一、二次風機電量為5.10kWh;而技改后一、二次風機的噸汽電耗為4.13kWh,噸汽電耗下降0.97kWh。按照2018年#1鍋爐總產汽量為844719噸計算,一年可節約電量約82萬kWh(具體參數見表3);
在2018年10月份對#2爐一次風機葉輪進行切割100mm的改造,投運后對比發現:技改前產生噸汽耗一、二次風機電量為5.09kWh;而技改后一、二次風機的噸汽電耗為4.07kWh,噸汽電耗下降1.02kWh。按照2018年#2鍋爐總產汽量為860896噸計算,一年可節約電量約87.6萬kWh(具體參數見表4)。
表3 #1爐一次風機技改前后對比表
表4 #2爐一次風機技改前后對比表
5 結束語
5.1 本次1#及2#爐一次風機的改造,操作簡單,費用省,只需要本單位技術人員出方案,檢修人員現場切割即可完成。風機改造后運行表明,葉輪切割后可滿足運行要求,每臺風機年節約85萬千瓦時的電量,經濟效益明顯。
5.2 由于夜間的供熱負荷變化大,夜間一次風機的運行效率仍然偏低;同時葉輪直徑切割后,鍋爐最大負荷運行時一次風機余量僅10%,異常情況迅速提風降床溫能力偏弱。因此,為了進一步節能降耗,建議該公司對一次風機進行調速改造。
參考文獻:
[1] 毛正孝 編著 《泵與風機》 中國電力出版社
[2] 鞍山華冠風機廠 龍安熱電一次風機使用說明書
[3] HX150/13.7-Ⅱ1 設計說明書